案例解析:焊接順序不當導致機架報廢的教訓
某企業承接了一批大型鋼結構機架的制造任務。該機架由多塊厚鋼板焊接而成,結構復雜,尺寸精度要求高。在焊接過程中,操作人員為圖方便,未按工藝規程要求的對稱跳焊順序操作,而是采用從一端向另一端連續焊接的方式。
焊接完成后,經檢測發現機架整體變形嚴重,平面度超差達15mm以上,遠超允許公差范圍。經分析,連續焊接導致熱量過度集中,局部區域反復受熱膨脹,冷卻收縮時產生巨大殘余應力,終造成不可控的整體扭曲變形。
這一事故的直接后果是機架報廢,經濟損失達數十萬元,工期延誤兩周。教訓深刻:一是必須嚴格遵循焊接工藝規程,特別是對稱結構需采用對稱焊、跳焊等控制變形的順序;二是對大型構件應優化焊接路徑,分散熱輸入,避免局部過熱;三是加強過程檢驗,在關鍵節點測量變形量,及時調整工藝。
此次事故警示我們:工藝紀律是質量的生命線,任何偷工減序的行為都可能造成災難性后果。


